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變頻器在半山電廠灰漿泵控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

變頻器在半山電廠灰漿泵控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
時間:2014-09-09
摘要:本文介紹了半山電廠灰漿泵系統(tǒng)的工藝流程,說明了變頻器在系統(tǒng)中的功能,使灰漿泵在保留工頻運行的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了變頻調(diào)節(jié),提高了生產(chǎn)效率,減少了設(shè)備的磨損,并實現(xiàn)了遠方控制。1引言杭州半山發(fā)電有限公司老廠區(qū)有四臺燃煤機組,配有設(shè)計流量為760m3/h的工頻運行的灰漿泵兩臺,將機組運行產(chǎn)生的灰水輸送到公司內(nèi)的脫水倉及澄清池,實現(xiàn)渣水的閉合循環(huán),大渣經(jīng)過脫水后用于綜合利用,渣水經(jīng)過澄清后通過回水泵打回到鍋爐,重新用來進行沖渣。同時由于環(huán)保的需要,投運了污水處理系統(tǒng),為了防止灰水外溢,不影響污水處理系統(tǒng)的正常運行,對原來排入渣溝的鍋爐送、引風(fēng)機及空預(yù)器等設(shè)備的冷卻水進行了分流和回收再利用。由于大量的冷卻水被回收和再利用,引起了灰漿泵前池水位常常過低,造成灰漿泵打空泵。為了防止這種現(xiàn)象,通過調(diào)整灰漿泵出口調(diào)節(jié)閥來控制沖渣水量,正常運行時調(diào)節(jié)閥開度太?。ㄒ话銉H為15%左右),引起調(diào)節(jié)閥及進出口管路磨損加劇,正常情況下兩到三個月就需要更換調(diào)節(jié)閥;同時由于通過節(jié)流損失來控制流量,必須使泵電機維持在較高的轉(zhuǎn)速下運行,造成電能的浪費。另外如果用通過補充工業(yè)水的方法防止打空泵,不僅浪費水資源,而且會引起灰水
摘要:本文介紹了半山電廠灰漿泵系統(tǒng)的工藝流程,說明了變頻器在系統(tǒng)中的功能,使灰漿泵在保留工頻運行的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了變頻調(diào)節(jié),提高了生產(chǎn)效率,減少了設(shè)備的磨損,并實現(xiàn)了遠方控制。1引言杭州半山發(fā)電有限公司老廠區(qū)有四臺燃煤機組,配有設(shè)計流量為760m3/h的工頻運行的灰漿泵兩臺,將機組運行產(chǎn)生的灰水輸送到公司內(nèi)的脫水倉及澄清池,實現(xiàn)渣水的閉合循環(huán),大渣經(jīng)過脫水后用于綜合利用,渣水經(jīng)過澄清后通過回水泵打回到鍋爐,重新用來進行沖渣。同時由于環(huán)保的需要,投運了污水處理系統(tǒng),為了防止灰水外溢,不影響污水處理系統(tǒng)的正常運行,對原來排入渣溝的鍋爐送、引風(fēng)機及空預(yù)器等設(shè)備的冷卻水進行了分流和回收再利用。由于大量的冷卻水被回收和再利用,引起了灰漿泵前池水位常常過低,造成灰漿泵打空泵。為了防止這種現(xiàn)象,通過調(diào)整灰漿泵出口調(diào)節(jié)閥來控制沖渣水量,正常運行時調(diào)節(jié)閥開度太?。ㄒ话銉H為15%左右),引起調(diào)節(jié)閥及進出口管路磨損加劇,正常情況下兩到三個月就需要更換調(diào)節(jié)閥;同時由于通過節(jié)流損失來控制流量,必須使泵電機維持在較高的轉(zhuǎn)速下運行,造成電能的浪費。另外如果用通過補充工業(yè)水的方法防止打空泵,不僅浪費水資源,而且會引起灰水外溢,使污水處理系統(tǒng)不能正常運行。為了節(jié)約維護成本和水資源,降低能耗,采用以變頻器為核心實現(xiàn)對灰漿泵的控制。2系統(tǒng)組成和變頻器特性灰漿泵控制系統(tǒng)組成如圖1所示,保留兩臺灰漿泵并列運行的形式,只對#1灰漿泵實現(xiàn)變頻控制,利用超聲波水位計,實現(xiàn)灰漿泵前池水位的自動調(diào)節(jié);同時設(shè)計旁路控制功能,在變頻器故障的情況下實現(xiàn)#1灰漿泵的工頻運行,保證灰漿泵系統(tǒng)的運行安全。#1灰漿泵電機型號為Y355M3-6,額定功率為200KW,工作電壓為380VAC,額定電流為374A,轉(zhuǎn)速為990rpm。根據(jù)#1灰漿泵電機的工作特性,灰漿泵變頻器選用ABB公司的ACS807柜機,ACS807柜機設(shè)計了完整的通風(fēng)冷卻系統(tǒng)和防塵功能,具體的技術(shù)指標如下:型號:ACS800-07-0260-3+P901;額定輸出功率:200kW;額定輸出電流:445A;電機電纜的推薦最大長度:300米;環(huán)境:溫度0~50℃,相對濕度5~95%(不結(jié)露),污染等級,不允許有傳導(dǎo)性粉塵。根據(jù)ACS807輸出電流過溫降容特性:額定電流的極限環(huán)境溫度為40℃,超過40℃后,環(huán)境溫度每增加1℃,額定輸出電流降低1.5%,當環(huán)境溫度達到變頻器極限溫度50℃時,額定電流降低15%,降至378A,滿足灰漿泵電機電流374A的要求。3變頻器控制和旁路控制方式切換在灰漿泵系統(tǒng)組成中,#1灰漿泵在正常情況下由變頻器控制,實現(xiàn)變頻運行控制水位,為了保證灰漿泵系統(tǒng)的安全,在變頻器故障情況下,仍保留灰漿泵工頻運行的能力,通過旁路控制實現(xiàn),以維持系統(tǒng)的安全。因此在控制系統(tǒng)中必須實現(xiàn)變頻控制和旁路控制方式的切換,控制方式的切換實現(xiàn)??刂品绞酵ㄟ^兩個刀開關(guān)就地硬手操切換實現(xiàn),每個刀開關(guān)有三組觸點,兩個狀態(tài)。當兩個刀開關(guān)都打到下側(cè)時,馬達控制中心過來的電源信號直接連接到#1灰漿泵電機上,變頻器被旁路,實現(xiàn)灰漿泵的工頻運行;當兩個刀開關(guān)都打到上側(cè)時,馬達控制中心過來的電源信號連接至變頻器,變頻器的輸出信號連接到#1灰漿泵電機上,灰漿泵由變頻器控制,實現(xiàn)變頻運行;當兩個刀開關(guān)打在不同的方向時,整個系統(tǒng)電源回路斷開,則不能實現(xiàn)任何控制方式。4操作控制功能實現(xiàn)在灰漿泵系統(tǒng)中控制回路包括馬達控制中心(原灰漿泵控制柜)和變頻器控制兩部分,其中馬達控制中心部分實現(xiàn)改造前系統(tǒng)的控制,包括灰漿泵電源的合閘和跳閘,實現(xiàn)灰漿泵工頻運行。變頻器部分則分成啟??刂坪娃D(zhuǎn)速控制,變頻器啟??刂瓢ň偷睾瓦h方兩種操作方式,可通過就地的方式選擇開關(guān)設(shè)定。變頻器控制部分在就地控制柜中進行信號的綜合,如圖3所示,產(chǎn)生電源合閘、電源跳閘、變頻器啟動和變頻器停止四個信號。在變頻運行方式中,電源合閘、電源跳閘作用于馬達控制中心,用于對變頻器送電,正常情況下通過電源合閘使#1灰漿泵處于送電熱備狀態(tài),如要運行#1灰漿泵,則必須通過就地或遠方形成#1灰漿泵變頻器啟動指令,而變頻器停止信號用于停止#1灰漿泵的運行;如果在運行中#1灰漿泵變頻器發(fā)生停機故障,則切灰漿泵為工頻運行,控制柜形成的電源合閘、電源跳閘信號改作為#1灰漿泵的啟/停指令。變頻器轉(zhuǎn)速控制包括手動調(diào)整和變頻器自動控制兩種方式,手動方式又分成就地模擬量調(diào)整、就地開關(guān)量調(diào)整和變頻器操作面板上調(diào)整,手動和自動方式的選擇由從就地操作控制器引至變頻器的外部開關(guān)量信號(可由遠方控制)進行設(shè)定,手動狀態(tài)下操作方式的選擇必須在變頻器中進行適當?shù)脑O(shè)置?!褡冾l器自動控制是主要的控制方式,將超聲波液位計測出的灰漿泵前池水位信號輸入到變頻器,同時在變頻器面板上輸入水位的目標值,利用變頻器內(nèi)置的PID調(diào)節(jié)器進行自動調(diào)節(jié),實現(xiàn)轉(zhuǎn)速的控制,維持水位在正常的偏差范圍內(nèi)?!窬偷啬M量調(diào)整是手動狀態(tài)下主要的操作方式,在遠方控制室或就地操作器上給出一個4~20mA的模擬量,利用該信號作為變頻器的手動轉(zhuǎn)速指令?!窬偷亻_關(guān)量調(diào)整是模擬量調(diào)整的后備手段,當就地模擬量通道出現(xiàn)故障時(如AO故障、失電、斷線),利用就地的增減按鈕實現(xiàn)步進式調(diào)整,以防止變頻器失控,保證灰漿泵的運行?!褡冾l器操作面板調(diào)整是控制的最后手段,利用面板上的操作按鈕實現(xiàn)控制。5小結(jié)變頻器在灰漿泵系統(tǒng)中的應(yīng)用,改變了以往使用節(jié)流方法調(diào)整灰漿泵前池水位的方式,獲得了明顯的經(jīng)濟效益:●減少甚至基本避免了因節(jié)流而引起的調(diào)節(jié)閥及進出口管路磨損的現(xiàn)象,延長了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,節(jié)約了大量的設(shè)備費用(一只調(diào)節(jié)閥近三萬元);●達到了自動控制水位的目的,提高了系統(tǒng)的自動化水平,能維持灰漿泵前池水位在正常范圍內(nèi),避免或大大減少了因水位下降引起打空泵而導(dǎo)致灰漿泵氣蝕的可能,極大地降低了維護檢修費用;●減少了灰漿泵頻繁啟動或停止的次數(shù),提高了灰漿泵的使用壽命;●降低了灰漿漿泵運行的電耗,減少了電能的浪費,提高了系統(tǒng)的效率,經(jīng)改造前后測算:灰漿泵工頻運行時電流值平均為320A;利用變頻器控制后,最高轉(zhuǎn)速時電流值為300A,最低轉(zhuǎn)速時電流值為50A,經(jīng)運行人員測算平均為175A,平均電流減少了45%;●實現(xiàn)了遠方控制,為以后將灰漿泵及前池水位納入單元機組DCS控制創(chuàng)造了前提條件。本文作者的創(chuàng)新點:在利用變頻器實現(xiàn)灰漿泵前池水位自動控制的同時,保留了灰漿泵工頻運行回路,以方便快捷的方式實現(xiàn)變頻和工頻運行方式的切換,并實現(xiàn)了變頻器的遠方控制,提高了系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,達到了減人增效的目的。
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